利用“薄膜点滴填料混装”技术改造横流冷却塔,圆满地解决横流冷却塔冷却能力不足等问题。横流冷却塔改造后冷却能力明显提高,飘水损失也显著降低。
某化工总厂化肥厂循环水冷却塔已投入运行多年。冷却塔运行基本满足生产需要。但存在的问题也日趋严重,冷却能力已逐年减小。在高温的夏季,夏季气温高且持续时间长,冷却塔的冷却能力已严重造成合成、尿素装置满负荷、超负荷运行。结合国内外冷却塔发展现状,并针对该冷却塔存在的问题,决定采用“薄膜点滴填料混装”技术改造冷却塔。
该厂七座横流冷却塔的情况:总循环水量)13700m3/h,单塔冷却能力2300m丫h,进塔水温43'C,出塔水温32'C,设计干球温度35C,设计湿球温度27.5`C,设计大气压726mmHg(96792Pa),相对湿度77%,风机型式1.85A,风机风量2.62X106m3/h。
该厂七座横流冷却塔的塔体尺寸:进风口宽度llm填料高度11.2m,填料径深5.Om,风高度5.8m,填料型式为M改性PVC点滴填料,塔顶平面标高15.7m,水池顶标高1.70m,水池底标高一1.Om。
横流冷却塔主要存在以下问题:由于进塔空气所受到的阻力不同,进塔空气从阻力*小的区域集中通过,造成气流短路、通风不均匀的现象,严重影响了冷却塔的冷却效果,冷却能力明显下降。
横流塔呈“倒三角”形态,大量的水流从百页窗板上冲下的动能很大,落在边层填料上,造成是边层填料非正常损坏。通风道被巨大的水幕封住,加剧了通风的不均匀和冷却能力的下降。许多冷却水换热器换热管被大量脱落的填料卡环堵塞。
玻璃钢正弦波收水器选型和安装不当,飘水严重,危害四方。加大了水量及药剂损耗,加剧了风机、电机、仪表等腐蚀,减少了风机的使用寿命。配水不均,百页窗安装不当,漏水严重。
横流冷却塔风机叶片与风筒壁的间隙过大,约为45-55mm(设计规范应为25-35mm)。冷却塔填料距水池太高,造成风机风量大量损失。
横流冷却塔改造主要进行了这些的改造:全部拆出靠百页窗径深1000mm的边层填料,采用直波框架式薄膜填料,老化或损坏的“M”板填料更换成新的"M”板填料。全部用玻璃布涂刷有机树脂粘严实百页窗各波纹板接缝漏水处,堵死各波纹板与水泥梁、柱、墙之间缝隙。
多波双功能收水器取代旧收水器。由于横流塔上层风速大、下层风速小,因此上部一排为密型收水器,中部两排为中型,下部一排为疏型,在每层收水器下边采取导水措施。用玻璃布涂刷环氧树脂加厚风筒喉部,使风机叶片与风筒间隙为25一35mm。由于百页窗板的固定挂钩腐蚀严重,全部更换为不锈钢挂钩。横流冷却塔重新改用高度可调靶式喷嘴。冷却塔钢架进行除锈防腐措施。
横流冷却塔改造后,冷却能力、风吹损失、风机性能都得到了改善。夏季合成、尿素装置不再满负荷、超负荷运行,塔外严重飘水减少了现象,冷却塔周围环境得以改善,生产操作和设备保养方便,设备维修费用减少,风机等设备寿命延长了,提供了安全生产条件,带来了巨大的间接经济效益和社会效益。
总的来说通过对七座横流冷却塔的改造,克服了循环水运行管理的不利因素,提高了冷却塔冷却能力,实施了循环水运行全面管理和优化操作,夏季合成、尿素装置运行时循环水热交换器运行状况得到改善。